MOOG伺服閥的故障原因及排除法
MOOG柱塞泵、MOOG控制器、穆格伺服閥、穆格柱塞泵、穆格控制器
MOOG伺服閥的故障常常在電液伺服系統調試或工作不正常情況下發現的。所以這里有 時是系統問題包括放大器、反饋機構、執行機構等故障,有時確是伺服閥問題。 所以首先要搞清楚是系統問題、還是伺服閥問題。
解決這疑問的常用辦法是:
一、 有條件的將閥卸下,上實驗臺復測一下即可。
二、大多數情況無此條件,這時一 個簡單的辦法是將系統開環,備用獨立直流電源、經萬用表再給伺服閥供正負不 同量值電流,從閥的輸出情況來判斷閥是否有毛病,是什么毛病。伐問題不大, 再找系統問題,例如:執行機構的內漏過大,會引起系統動作變慢,滯環嚴重、 甚至不能工作;反饋信號斷路或失常等等,放大器問題有輸出信號畸變或不工作, 系統問題這里不祥談.
下面主要談談閥的故障。
(1)閥不工作 原因有:馬達線圈斷線,脫焊;還有進油或進出油口接反。再有可能是前置級堵 塞,使得閥芯正好卡在中間死區位置,閥芯卡在中間位置當然這種幾率較少。馬 達線圈串聯或并聯兩線圈接反了,兩線圈形成的磁作用力正好抵消。
(2)閥有一固定輸出,但已失控 原因:前置級噴嘴堵死,閥芯被贓物卡著及閥體變形引起閥芯卡死等,或內部保 護濾器被贓物堵死。要更換濾芯,返廠清洗、修復。
(3)閥反應遲鈍、響應變慢等 原因:有系統供油壓力降低,保護濾器局部堵塞,某些閥調零機構松動,及馬達 另部件松動,或動圈閥的動圈跟控制閥芯間松動。系統中執行動力元件內漏過大, 又是一個原因。此外油液太臟,閥分辨率變差,滯環增寬也是原因之一。
(4)系統出現頻率較高的振動及噪聲 原因:油液中混入空氣量過大,油液過臟;系統增益調的過高,來自放大器方面 的電源噪音,伺服閥線圈與閥外殼及地線絕緣不好,是通非通,顫振信號過大或 與系統頻率關系引起的諧振現象,再則相對低的系統而選了過高頻率的伺服閥。
(5)閥輸出忽正忽負,不能連續控制,成“開關”控制。 原因:伺服閥內反饋機構失效,或系統反饋斷開,不然是出現某種正反饋現象。
(6)漏油 原因:安裝座表面加工質量不好、密封不住。閥口密封圈質量問題,閥上堵頭等 處密封圈損壞。馬達蓋與閥體之間漏油的話,可能是彈簧管破裂、內部油管破裂 等。 伺服閥故障排除,有的可自己排除,但許多故障要將閥送到生產廠,放到實驗臺 上返修調試,再強調一遍:不要自己拆閥,那是很容易損壞伺服閥零部件的。 用伺服閥較多的單位可以自己裝一個簡易實驗臺來判斷是系統問題還是閥的問 題,閥有什么問題,可否再使用。
MOOG伺服閥工作原理
MOOG伺服閥由永磁力矩馬達、噴嘴、檔板、閥芯、閥套和控制腔組成。當輸入線圈通入電流 伺服閥時,檔板向右移動,使右邊噴嘴的節流作用加強,流量減少,右側背壓上升;同時使左邊噴嘴節流作用減小,流量增加,左側背壓下降。閥芯兩端的作用力失去平衡, 閥芯遂向左移動。高壓油從S流向C2,送到負載。負載回油通過 C1流過回油口,進入油箱。閥芯的位移量與力矩馬達的輸入電流成正比,作用在閥芯上的液壓力與彈簧力相平衡,因此在平衡狀態下力矩馬達的差動電流與閥芯的位移成正比。如果輸入的電流反向,則流量也反向。表中是伺服閥的分類。
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